神木煤化工电化公司电气检修班可谓众星闪耀,班组共12名员工,其中助理工程师2名、技师及高级工8名。他们在公司热电车间精心养护上百余台电力电器设备,2022年、2023年连续两年斩获“公司先进班组”荣誉称号。
热电车间除尘、脱硫400V段正常运行方式为 Ⅰ、Ⅱ段母线分段运行,当某段进线开关跳闸或进线间隔失电母线失压时,手动恢复母线供电会延长停电时间,影响设备正常运行。以往处理此类难题都是交予外委单位负责,但是电气检修班长刘宝山不服气,面对这一“拦路虎”,他决定自主拟定改造方案,来驯服“猛虎”。于是,2023年11月份,电气检修班在班长刘宝山的带领下,经过多方考察,在除尘、脱硫400V段母联开关加装备用电源自投装置以缩短停电时间,提高除尘、脱硫400V段供电的可靠性,保证了除尘、脱硫400V两段及公用部分设备运行正常。加装工作完成后,经过一段时间的试运行,使用效果良好,这一举动受到公司的高度好评。据悉,此次外委转自修项目,可节约外委费用近两万元。
面对机组运行上的“拦路虎”,班组员工采用“吹笛”之法——“找准点,按对眼”逐一去破解。
热电车间锅炉掺烧黑白灰控制系统,最初利用原有的飞灰中间仓,全部为就地手动操作,费时费力,岗位人员劳动强度大,稳定运行受到影响。面对这一难题,刘宝山二话不说,带领电气检修班成员通过现场查看后,很快形成了一套切实可行的方案,决定自主加装一套黑白灰DCS控制系统。2023年10月份,正值机组停运检修,电气检修班组便开始动工,首先重新铺设电缆,解决锅炉黑白灰DCS控制系统电源取电问题,再进行变频器安装,自主调试电气二次回路,最难的环节便是变频器参数调整,用了将近3个工作日,最终将参数调整正常。投运后一切正常,而且新系统具备自动化操作功能,新旧两套系统同时使用,确保了生产设备的稳定运行,减轻了运行人员的劳动强度。
2023年,电气检修班积极参与2#发电机励磁调节装置更换以及1#、2#励磁机建模试验,自主完成供热二期双电源设备自投安装与调试,自查自纠隐患及缺陷80余项,完成各类维修40余次,使生产得以顺利进行。如果说班组的每个员工就像星星一样,各自闪烁着点点微光,那么他们聚到一起,就有了璀璨光芒。