神木煤化工电化公司:三项举措助力降本增效超千万
“我们只有持续刀刃向内、深挖内潜、狠抓成本管理,企业才能在日益复杂激烈的竞争环境中立于不败之地,才能做到基业长青。”神木煤化工电化公司领导班子在年初效益对标会上定下了成本控制、开源节流的主基调。
上半年,该公司牢固树立“降本就是增效、挖潜就是创效,勒紧裤腰带过日子”的理念,科学运用对标、精准激励、6S-CTPM、六力班组建设等行之有效的管理工具,重点抓好提高煤泥掺烧比例、提升原料质量、修旧利废三项具体举措,实现成本管控创效超千万元。
提高煤泥掺烧比例
提高煤泥掺烧比例作为电化公司降本增效的关键一招。因煤泥中水分、灰分含量大,提高掺烧比例容易造成输煤系统、煤仓堵煤,炉膛磨损严重,出渣、出灰系统运行压力大,锅炉运行不稳定,运行人员劳动强度大等问题,该公司煤泥掺烧比例长期未得到有效提升。为此,该公司坚持外出对标,成立《提高煤泥掺烧比例研究》专项攻关课题,从采购到出灰,从人员思想到操作技能一一对制约煤泥掺烧的瓶颈问题进行解决。通过对供应商采取“量价挂钩、分区给价”的政策;对采购量、掺烧量实行点对点精准激励;更换破碎机预筛分、煤仓加装空气炮、落煤管加装清堵机、炉膛水冷壁面进行金属防磨喷涂技改;在落渣管至冷渣器进口加装导流板、在冷渣器出口至链斗机进口处加装保护门;在仓泵出口至灰场加装新的出灰管道、优化出灰运行程序等一系列改进措施,上半年该公司煤泥掺烧量28.35万吨,同比增加6.74万吨,实现降本增效超800余万元。
提高原料质量
原料质量是实现稳产高产的前提。为提高原料质量,电化公司从原料装车到最后使用采取了一系列有效管控措施。制定《日采购计划》制度并严格执行,根据当日化验指标选择次日供应厂家及采购数量;每周不少于2次进入生产厂家监视装车过程;利用二维码编码化验杜绝人为操作的影响,提高化验准确性;研判市场行情、灵活调整库存储量;对采购人员针对不同原料制定不同控制指标进行精准激励;原料粉末率超标对采购部门和使用部门双重考核,既要求采购部门做好入场前粉末管控,又有效防止使用部门在使用过程中二次碾压造成粉末率增加。与去年同期相比,电化公司上半年原料质量提升、粉末率下降,实现降本增效450余万元。
修旧利废见奇效
为进一步降本增效,电化公司大力倡导自主研发、技改创新,向技改创新要实效的活动,特制订了“小改小革、技术创新”奖励机制。2021年前半年,电化公司相继开展了兰炭烘干滚筒产生的尾气回收入炉再利用;电石锅、锅车修复;电极壳小筋板技改;出炉钎杆废旧利用;水冷烟道至1#沉降罐连接管道处增加两处支撑;电气仪表组装修复等技改创新控成本的活动。通过这样的小技改、小创新,电化公司实现降本增效超100余万元。
据悉,电化公司以“安全生产长周期”为中心,以“降本增效”为主线,各项工作有序推进。下一步,该公司将全面开展对设备清洁清扫、困难部位对策、制作自主管理基准书、总点检、自主点检、品质保全、自主管理等活动的CTPM精益管理,通过设备长周期稳定运行实现降本增效、稳产创效。(刘浩浩)