神木煤化工电化公司:检修酣战正当时
按照年度检修计划,神木煤化工电化公司检修工作如期而至。为保证所有生产装置高效稳定运行,9月底以来,一场百人规模的“大作战”——年度大检修正式打响!
本次年度装置检修内容主要是热电分厂1#锅炉和电石分厂5#电石炉,分别计划检修21天和35天。确定检修项目庞杂,面临时间紧、任务重,能否按期保质完成检修任务,事关公司2021年生产经营目标实现的大局,检修一战,刻不容缓。
提前谋划,打有准备之战
本次检修工作早在7月份就开始筹划准备,但随着时间的推近,1#锅炉、2#锅炉、5#电石炉等主设备检修内容一再增加,检修计划、人员排布一变再变,不到检修开始的那一刻,不确定因素总是“推陈出新”。
面对如此检修规模,电化公司通过调研、对标学习,分别制定了专项检修方案,成立检修领导小组,负责本次检修的总体协调指挥和全过程检修安全监管。其中施工队伍多,分布多点零散,成为检修进度和安全工作监控的重点和难点。
如何调配人员?如何排兵布阵?怎样才能保证检修进度和检修质量?对此,他们一遍一遍的推演检修方案,将各台设备的检修步骤分解细化到每小时,精确到分钟。
“筹备的越细,越详尽,心里才越踏实。”该公司生产技术部部长姚小平说道。
突出重点,攻克关键瓶颈
作为制约生产节奏的“老大难”问题——设备运行不稳定,公司利用检修时机不断提高设备检修工艺、优化设备运行环境。
与此同时,本次检修还以“降本增效”为依托,两大分厂双管齐下,不断取得新突破。为了电石炉降低电耗,提高产量,公司利用此次检修将5#电石炉壳进行扩容改造,把炉内径由9950mm扩大至10200mm,对耐火砖炉墙重新进行了砌筑,为的就是大修后达到降低炉壳表面温度,达到近5年内杜绝出现炉墙发红、冒火、烧穿等事故的效果。通过一次次审图、试验,想方设法克服扩容后出炉平台间隙间距狭窄、内层材料砌筑质量要求严格等一系列棘手问题。再看热电分厂,湿煤泥系统的改造也是实现降本增效和解决固废问题的关键所在。但是面对煤泥管道的疏通和炉顶开孔50余根让管焊接的问题,公司生产副总经理惠晓鹏带领技术人员驻扎一线,提前一个月进行煤泥输送管道疏通确认,遇到问题就地开展现场会议讨论方案。
“开孔、焊接、密封、浇注……每一步工作都有它的困难和不确定性,必须步步为营,逐项攻破。”惠晓鹏在讨论会时强调。
全员作战,争当先锋榜样
“就是加班加点也要在计划时间内完成检修任务!”
面对电石炉壳更换、清炉、炉盖更换、砌炉等检修项目,为了按时完成任务,检修队伍24小时连续3班4组轮换进行。
“既然是检修,就不能敷衍了事,炉盖更换、砌炉的根源问题不解决,后期生产过程中发生故障是必然的,咱们要给它来个长治久安。”5#炉长刘机勇对组员们时刻叮嘱道。
你有你的战场,我有我的阵地。水冷壁、高过、低过、屏过、省煤器等累计10000多个检测点,主管检修副厂长杨小平带队对受热面测厚,面对繁重的工作任务,没有人选择退缩,他们仔细测量,认真记录、详细标识,保证不错过一处,不漏掉一条,管壁上密密麻麻标识的“数字密码”是他们工作态度的真实写照。他们深知,详细准确的数据是后期所有工作开展的基本保证。为了保进度、省时间,连水都不敢多喝,午饭期间匆匆吃口饭后又一头扎进狭小黑暗的炉膛内继续工作,即使是休息间隙依然在讨论数据测量问题。
“我们用实际行动诠释了团结就是力量这句话。”热电分厂1#锅炉炉膛正加足马力浇注料填充。作业现场,现场监护人不离左右;炉膛外部准备好浇注料、拌合工器具、拉好警戒线;炉膛内部接好照明灯、气体检测仪固定在作业人员身侧、搭建好脚手架、系好安全带,手握涂抹工具。炉膛里外的两名员工密切配合,铁锹你来我往,浇注料经过“干混-注水”逐渐粘合,再通过一名员工递进炉膛内部,随后由炉膛内的两名员工认真浇筑在炉膛四周,彼此之间默契配合,不需要过多的言语,整项工作看起来就像一条顺畅的“流水线”。十天奋战、满身泥污、满脸的汗水,换来的是炉膛明朗与干净。
截止目前,该公司5#电石炉已提前5天完成检修,成功起炉,恢复正常运行,整个系统正释放着它应有的活力。热电分厂1#锅炉检修接近尾声,2#锅炉检修工作即将拉开帷幕……(呼嘉咪)