一直以来,神木电化公司在安全生产运行的同时,还严格控制成本消耗,持续强管理、求创新、降成本、增效益,用设备“小改造”,助推降本“大成效”。
除氧器溢放水管道改造。近日,老厂低位水箱排汽管道冒汽较大,这样不仅造成热源浪费,还造成了一定的安全隐患。对此汽机专业人员进行认真分析、精心排查,发现是由于老厂除氧器溢流管道返汽所致。为了改善此现象,汽机专业人员根据现场实际制定了改造方案。
改造方式是拆除一台老厂零米闲置的旧DN150阀门,在老厂3#炉抢修期间给溢流管道安装该隔离阀,从根本上解决了低位水箱排气管道冒汽问题。经过计算,按每小时排300Kg蒸汽来说,每年除氧器运行五个半月,可节省热量2902GJ,每吉焦热量按25元计算,则一个采暖周期可节约成本7.3万余元。
汽水分析值班室暖气管道改造。据悉,新厂汽水分析值班室与锅炉主厂房暖气原为一路供气,需同时投运、同时解列。而在冬季五个半月的采暖期内,锅炉主厂房其实只需要在12月份和来年1月份供暖,而汽水分析值班室则需要五个半月全程供暖,这样便造成了约105天对锅炉厂房的热量浪费。
降本不是口号,节支不是应付,对此热电分厂通过精细计算,花费约500元采购材料对其进行改造。改造方式是将值班室附近20米处的三段抽汽母管疏水管道引出一路至汽水分析值班室暖气,将该线路改造为双路供气。这样一个采暖期节约热量约为7560GJ,节约费用18.9万余元。
供热值班室汽暖改水暖。据了解,供热值班室与一、二期供热首站厂房为同一供暖气源,在五个半月采暖期内一直处于投运状态,而厂房里的供热管道和换热器散热已完全能满足室温,无需供热。五个半月的连续供热不仅导致厂房需要专门开窗降温,还极大造成了热量的浪费。为改变这一现象,热电分厂花费约800元的材料费将供热值班室汽暖改为水暖,这样一、二期供热厂房汽暖彻底停运。通过计算,一个采暖期节约热量约为14256GJ,折合费用35.64万余元。
积少成多,集腋成裘。电化公司本着降本增效的原则,从点滴做起,从细节着手,奋力打好降本增效攻坚战,推动公司高质量发展再上新台阶。