热电车间开展水冷壁防磨防爆治理工作
发布时间:2024-08-19 作者:刘惠梅 浏览量:135 分享:
近日,电化公司热电车间全面开展水冷壁防磨防爆治理工作。
据悉,水冷壁防磨防爆治理工作的首要任务是对水冷壁进行全面细致的“摸底式”壁厚测量,经测量,炉膛水冷壁的高度为42.967m,在它的外壁寻找发丝大小的隐患点,不亚于在足球场上找到一根绣花针。热电车间组织专业人员用测厚仪对每一根水冷壁管进行了无死角、高精度的测量。通过数据比对分析,检修人员准确识别出了壁厚低于安全标准的管段,对于壁厚小于3.6mm的管段,车间果断决定进行了更换处理,共更换了37m,从根本上消除了安全隐患。而对于壁厚在3.6至4mm之间的管段,车间采取了补焊加固的措施,进一步延长了其使用寿命。
此外,为了进一步提升水冷壁的耐磨性能,该车间在关键区域加装了防磨格栅板。这些格栅板采用高强度、耐腐蚀的材料制成,能够有效阻挡飞灰等颗粒物的直接冲刷,减轻水冷壁的磨损程度。除加装格栅板外,该车间还采用了喷涂防磨材料的方式来增强水冷壁的耐磨性。这种防磨材料具有优异的耐磨、耐蚀性能,能够与水冷壁表面紧密结合,形成一层坚固的保护层。
此次水冷壁防磨防爆治理工作的顺利开展,不仅提高了设备的可靠性,也为企业的安全生产奠定了坚实基础。