经过多日的连续奋战,公司#1电石炉于6月2日20点整一次送电成功,标志着#1电石炉大修工作的圆满完成。
此次大修工作是在#1电石炉检修次数频繁,停电时间偏长,开车率、负荷率平均降低,严重制约电石炉产能释放和安全稳定运行的情况下,公司有计划、有组织实施的一次全面大修工作。
这次大修内容不仅包括整体更换#1电石炉炉盖等外委工作,而且涉及到对净化系统、压放系统等设备的更换、保养、维修等自修工作。面对时间紧,任务重的特点,电石分厂及时成立了以厂长为总指挥的#1电石炉大修指挥部。指挥部统筹做好装置大修工作,从检修计划、修前准备、过程控制及修后总结等环节进行了精心策划、周密部署,全方位、多角度的保障此次大修工作顺利进行。
自检修工作开展以来,大修指挥部本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,以确保人身安全和设备检修质量为根本出发点,一方面严格落实专人专岗专责制度,要求相关人员不仅要把好检修质量关,也要对检修人员进行安全监管,务必做到违反安全的行为不出现,一切危害质量的事情绝不做。另一方面严格管控重大危险源,及时在检修现场制作了安全检修作业风险辨识牌,配备了充足的照明设施,炉盖吊装口及其它危险区域设置了安全警戒线。通过一系列制度的建立与落实,确保安全、优质、高效的完成大修任务。
走进大修现场,各项工作有条不紊的进行着。这边水分配器阀门更换紧罗密布进行着,那边正按严丝合缝的标准安装着电石炉炉盖;这边净化刮板机链条更换如火如荼,那边环形加料机找平一丝不苟;这边检查更换夹紧缸,调整夹紧力工作专心致志,那边变压器检查、保养细致到位。全体检修人员齐上阵,检修现场真是热火朝天!在大修的这些日子里,检修人员面对高温炙热的天气,没有退缩、畏惧,任汗水浸湿衣衫,任高温烘烤脊背,加班加点,连续工作,始终保持着昂扬的工作斗志。车间工段长放弃与家人团聚的时间,每天坚守工作岗位,随时协调处理现场的问题,做到把好安全关,把好质量关。分厂领导严格执行领导带班值班制度,发挥走动式管理的积极作用,每天都深入检修一线,及时解决检修过程中遇到的瓶颈问题,确保检修顺利进行。
此次大修工作,电石分厂在总结几年来电石炉运行经验的基础上,对#1电石炉部分部分设备进行了技术改造:一是将炉盖更换为水冷套与块炉盖分体式设计,水冷套独立安装后,不仅可以做到完全绝缘,还能根据电极的倾斜度微调间隙,同时炉盖或水冷套检修更换可单独进行;二是将原15根料管增加至16根,精确料管在炉盖上的分布位置及倾斜角度,确保布料均匀的同时,不影响三相电极的自由升降;三是增加7套冷却水路(6路水冷套,1路中心吊挂),提高降温效果;四是分别增加1-8、2-8、3-8三组通水电缆管线接头长度,从而增大电阻,减小电流,防止电极过烧,保护设备长周期稳定运行。
#1电石炉大修工作圆满完成,不仅为今后电石安全稳定生产打下了良好的基础,而且积累了大量宝贵的检修经验。今后,我们将继续发扬团结、敬业、奉献的精神,为电化公司治亏创效、达产达效、提质增效贡献更多的力量!